來源:中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2007/9/7 8:49:03
王顯明,單長智,侯 繹,高振中
(東北輕合金有限責(zé)任公司,黑龍江 哈爾濱150060)
摘要:利用光學(xué)顯微鏡和掃描電鏡對(duì)用5B06- O合金焊絲焊接后產(chǎn)生的焊縫表面缺陷進(jìn)行了分析;確認(rèn)焊縫表面的夾雜物為MgO焊渣,其產(chǎn)生原因是焊接時(shí)保護(hù)氣體流量不足或焊接現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境不好造成的。
關(guān)鍵詞:5B06- O合金焊絲;氬弧焊;焊縫;夾雜
某型號(hào)艙體的貯箱殼體與連接環(huán)之間采用氦-氬混合氣體保護(hù)的鎢極自動(dòng)氬弧焊機(jī)焊接,焊絲采用東北輕合金有限責(zé)任公司(以下簡稱東輕公司)生產(chǎn)的5B06-O(LFl4M)合金直徑為2mm的線材。在進(jìn)行焊接試驗(yàn)時(shí),焊縫上出現(xiàn)黑色和黃色的夾雜物,用戶認(rèn)為是焊絲存在質(zhì)量問題。東輕公司對(duì)此缺陷進(jìn)行了分析研究。
1 用戶焊接試驗(yàn)的方法
焊接設(shè)備:POLYSOUDE 750PC型全自動(dòng)氬弧焊機(jī);
保護(hù)氣體:氦-氬混合氣體;
焊接用試板:2.5mm厚5A06-O鋁合金板;
焊絲:Φ2mm的5B06-O合金線材;
環(huán)境溫度:27℃;
相對(duì)濕度:小于55%。
2 缺陷的組織特征
2.1 缺陷的宏觀特征
用戶對(duì)兩塊試板進(jìn)行了焊接試驗(yàn),第一塊試板焊縫的宏觀表面組織如圖1所示,焊縫外觀光滑無異物,為正常的氬弧焊焊縫。第二塊試板焊縫的宏觀表面組織如圖2所示,焊縫上存在大量的黃色夾雜物和少量的黑色夾雜物,夾雜物浮在焊縫表面,有的呈突起狀,有的呈凹陷狀。
圖1 焊縫表面無夾雜物的試板
圖2 焊縫表面有夾雜物的試板
2.2 缺陷的掃描電鏡分析結(jié)果
缺陷處的掃描電鏡照片如圖3所示。對(duì)圖3中的黑色夾雜物和黃色夾雜物分別進(jìn)行了能譜成分分析,結(jié)果如圖4、5。從圖4、5得知,夾雜物主要是由Mg和O組成:黑色夾雜物中ω(Mg)=41.79%,ω(O)=36.04%;黃色夾雜物中ω(Mg)=55.89%,ω(O)=37.80%。這說明夾雜物的產(chǎn)生原因是由于焊接時(shí)性質(zhì)活潑的Mg元素與O元素發(fā)生反應(yīng)形成MgO焊渣。
圖3 掃描電鏡下缺陷處形貌
3 焊絲的顯微組織
對(duì)用戶提出質(zhì)量異議的焊絲進(jìn)行了化學(xué)成分分析(表1)。結(jié)果表明焊絲的化學(xué)成分符合GB/T3190-1996《變形鋁及鋁合金化學(xué)成分》的規(guī)定。
對(duì)用戶提出質(zhì)量異議的焊絲,制備了高倍試樣,觀察顯微組織。在焊絲的顯微組織中未發(fā)現(xiàn)初晶化合物和其他冶金及加工缺陷。
圖4 黑色夾雜物能譜分析結(jié)果
圖5 黃色夾雜物能譜分析結(jié)果
4 東輕公司的模擬焊接試驗(yàn)
為了驗(yàn)證東輕公司生產(chǎn)的焊絲質(zhì)量,做了模擬焊接試驗(yàn),其方法如下:
焊絲:用戶認(rèn)為有質(zhì)量問題的5B06-O鋁合金線材;
試板:2.5 mm厚的5 A06-O鋁合金板;
焊機(jī):BX3-500-3型手動(dòng)鎢極氬弧焊機(jī);
保護(hù)氣體:氬氣;
焊接電流:90A;
焊接電壓:28 V~30 V。
模擬焊接試驗(yàn)的結(jié)果如圖6所示,焊縫表面干凈光滑,未發(fā)現(xiàn)焊渣等異物。說明焊絲的質(zhì)量不存在問題。
圖6 模擬試驗(yàn)的焊縫
5討論
5.1 焊接缺陷產(chǎn)生的原因
從掃描電鏡、能譜分析的結(jié)果可看出,缺陷的組成<
發(fā)表評(píng)論